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“四新”技術破解高含硫天然氣凈化“難題”

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-06-25  來源:中工網  瀏覽次數:4889
 
 

高含硫天然氣不僅具有強腐蝕性和劇毒性,還伴隨著高溫、高壓和易燃易爆的特點,對凈化技術和安全管理提出了極高的要求。6月20日,恰逢第23個全國“安全生產月”之際,記者在重慶天然氣凈化總廠萬州分廠了解到,通過實施產品氣質量升級改造以及硫磺回收尾氣治理改造,產品氣質量得到顯著提升,尾氣排放濃度大幅降低,顯著減少了對環(huán)境的影響。
 

中石油首套具有自主知識產權的天然氣余壓發(fā)電裝置,日前在成功投運,日發(fā)電量超10000kW·h。據估算,該裝置年均可發(fā)電量約300萬kW·h,按照每戶平均年耗電2000kW·h計算,能滿足約1500戶家庭一年的用電需求,節(jié)約標煤432噸,減少CO2排放1175噸,經濟效益、環(huán)保效益和社會效益顯著。
據悉,作為中國石油首個自主設計、自主運營、自主管理的高含硫凈化廠,可處置硫化氫含量高達110克/立方米的原料天然氣。通過“CPS硫磺回收工藝”“CPO氧化吸收尾氣處理工藝”“天然氣余壓發(fā)電裝置”以及“COS羰基硫水解國產工藝”“高鹽廢水低溫結晶蒸發(fā)處理技術”等“四新”技術運用,破解了高含硫天然氣凈化難題,不僅解決了高劇毒硫化氫對輸送管道的腐蝕,還通過變廢為寶,累計生產硫磺超49萬噸。
 

該企業(yè)負責人告訴記者,萬州分廠通過“產品氣質量升級改造”及“硫磺回收尾氣治理改造”的“雙升級”技術革新,先后創(chuàng)下七個首次:在中國石油集團公司范圍內首次應用COS羥基硫水解國產工藝,以及具有中國石油自主知識產權的CPS硫磺回收工藝、CPO氧化吸收尾氣處理工藝、天然氣余壓發(fā)電裝置;在中國石油勘探開發(fā)板塊范圍內首次應用硫磺回收裝置撬裝化裝技術,在西南油氣田公司范圍內首次應用高鹽廢水低溫結晶處理技術、鍋爐低氮燃燒技術。打造出西南油氣田公司高含硫凈化“試驗田”。順利實現生產裝置“一年三修”到“兩年一修”的轉變,保障了裝置安全平穩(wěn)運行15年。
記者在該企業(yè)了解到,萬州分廠以“人才強企”為引領,營造“搞技術、學技術、鉆技術”的濃厚氛圍,打造高含硫凈化技術人才“搖籃”,通過 “每人一講 每周一課”“青藍計劃”等特色人才培養(yǎng)機制,累計向土庫曼斯坦、伊拉克、川東北高含硫國際合作項目等國內外項目輸送成熟人才100余人。
 
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